201車間順利完成轉(zhuǎn)型全分離11000t廢水除油器搬遷改造(3)(1)
時(shí)間:2025-05-20
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科研技改穩(wěn)推進(jìn),降本增效譜新篇——201車間順利完成轉(zhuǎn)型全分離11000t廢水除油器搬遷改造
近年來,隨著生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進(jìn)和產(chǎn)能的逐步擴(kuò)大,201車間在萃取過程中有機(jī)單耗居高不下成為車間生產(chǎn)過程中的重大難題。
自11000噸/年萃取生產(chǎn)線與碳酸氫鎂項(xiàng)目成功銜接,硫酸鎂廢水和二氧化碳的循環(huán)利用得以實(shí)現(xiàn),顯著提升了稀土資源利用率和產(chǎn)品質(zhì)量。然而,硫酸鎂廢水循環(huán)量較之前增加了3倍,以及萃取過程中稀釋劑使用量的變化,廢水中含油量上升。前端設(shè)計(jì)的三臺(tái)廢水除油器受到硫酸鈣飽和的影響,無法連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,導(dǎo)致廢水中溶解的油無法有效回收。這一問題不僅造成下游工序中有機(jī)單耗居高不下,還對廢水處理工序產(chǎn)生了不良影響。因此,解決廢水中溶解油的回收問題成為關(guān)鍵,對除油器進(jìn)行優(yōu)化改造迫在眉睫。
面對這一挑戰(zhàn),201車間于今年年初組織黨員干部和技術(shù)骨干成立攻堅(jiān)小組,積極探索解決方案。經(jīng)過討論并上報(bào)公司審批同意后,車間決定重新規(guī)劃設(shè)備布局,對除油器進(jìn)行搬遷,并進(jìn)行工藝流程優(yōu)化改造,將低含量硫酸鈣的鎂皂廢水作為循環(huán)鼓泡劑引入氣浮除油器。這一創(chuàng)新設(shè)計(jì)有效解決了除油器結(jié)垢問題,有效解決了其運(yùn)行不穩(wěn)定的“頑疾”,確保設(shè)備能夠穩(wěn)定高效運(yùn)行,充分發(fā)揮其應(yīng)有的效能。
今年4月,在團(tuán)隊(duì)成員的共同努力下,11000t廢水除油器順利完成搬遷與工藝流程改造,目前已經(jīng)投入運(yùn)行,有效減輕了后端廢水廢渣處理流程的負(fù)擔(dān),每月可回收有機(jī)15立方米,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益30萬元。
此次改造不僅是一次設(shè)備的搬遷與優(yōu)化,更是車間通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)效益提升的堅(jiān)定實(shí)踐。下一步,201車間將以科研技改為核心抓手,深入貫徹落實(shí)降本增效戰(zhàn)略方針,全面優(yōu)化生產(chǎn)管理效能,重點(diǎn)圍繞工藝流程改進(jìn)與技術(shù)創(chuàng)新,提升有機(jī)物回收效率,精準(zhǔn)化成本控制,實(shí)現(xiàn)資源利用最大化,確保各項(xiàng)成本指標(biāo)穩(wěn)中有降。