工藝優(yōu)化破瓶頸 201車間純鑭產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升
時間:2025-07-18
來源:
作者:
查看: 次
201車間222工段原生產(chǎn)工藝流程中,低鈣鎂氯化稀土與氯化片溶液進(jìn)入12#線進(jìn)行萃取分離,前端產(chǎn)出的部分高鑭鑭鈰液(La%≥90%)需進(jìn)一步輸送至11000t純鑭分離線進(jìn)行分離提純。但近期受水浸液原料供應(yīng)不足影響,氯化片投入量持續(xù)增加,導(dǎo)致氯化稀土料液中中鈣(Ca)、鈉(Na)等雜質(zhì)含量偏高,且在后續(xù)分離過程中雜質(zhì)不斷累積,最終影響純鑭產(chǎn)品的質(zhì)量,對下游工序及客戶滿意度造成不利影響。
面對這一難題,201 車間技術(shù)團(tuán)隊突破傳統(tǒng)思路,創(chuàng)新提出解決方案,將12#線產(chǎn)出的高鑭鑭鈰液引入11#線作為皂料,巧妙地利用稀土皂段的特性,高效將鈣、鈉、鎂等雜質(zhì)離子排出體系,實現(xiàn)了雜質(zhì)與目標(biāo)稀土元素的精準(zhǔn)分離,從源頭阻斷雜質(zhì)累積。產(chǎn)線改造完成后,氯化鑭產(chǎn)品雜質(zhì)含量大幅下降,鈣含量從 3g/L 降至 0.5g/L,降幅達(dá) 83.3%;鈉含量從 1g/L 降至 0.15g/L,降幅達(dá) 85%。
此次 11# 線工藝優(yōu)化的成功,不僅有效解決了氯化片消耗引發(fā)的雜質(zhì)累積問題,更顯著提升了氯化鑭產(chǎn)品的純度與質(zhì)量穩(wěn)定性。下一步,201 車間技術(shù)團(tuán)隊將持續(xù)深化技術(shù)創(chuàng)新,深挖各生產(chǎn)線潛力,通過精細(xì)化調(diào)整工藝參數(shù),不斷提升生產(chǎn)效率與產(chǎn)品純度,為公司高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。