工藝優(yōu)化降成本 創(chuàng)新驅(qū)動提效益——218車間完成蒸發(fā)工藝優(yōu)化提升
時間:2025-04-14
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氨氮廢水蒸發(fā)生產(chǎn)線產(chǎn)量同比增長11%,出鹽率顯著提高,系統(tǒng)單耗大幅降低,持續(xù)發(fā)揮示范推廣作用……通過實施“優(yōu)化蒸發(fā)工藝流程,提產(chǎn)降耗”產(chǎn)線改造,218車間以工藝優(yōu)化為突破口,成功突破生產(chǎn)瓶頸,為降本增效開辟了新路徑。
近年來,隨著環(huán)保要求日益嚴(yán)格,218車間面臨諸多挑戰(zhàn)。氨氮廢水蒸發(fā)生產(chǎn)線作為全車間能源消耗最大的環(huán)節(jié),其生產(chǎn)效率直接影響整體運營成本。如何在保證產(chǎn)量的同時降低成本、提升效率,成為車間亟需解決的問題。面對這一難題,218車間技術(shù)團隊迎難而上,以創(chuàng)新思維和務(wù)實行動,交出了一份亮眼的答卷。
針對生產(chǎn)中的關(guān)鍵問題,218車間技術(shù)團隊從人、機、料、法、環(huán)五個維度入手,深入分析生產(chǎn)流程,精準(zhǔn)定位出料溫度高、冷卻結(jié)晶時間短、結(jié)晶顆粒小等三大癥結(jié),并制定了針對性的優(yōu)化方案。通過將物料出料效由中間效(二效)調(diào)整為末效(三效),延長了物料在強制三效中的結(jié)晶時間,使晶體鹽能夠充分析出,同時大幅降低了末效出料溫度,解決了冷卻時間不足的問題,提高了出鹽率和產(chǎn)量。此外,通過優(yōu)化各效的溫度和壓力參數(shù),進一步提升了結(jié)晶效果和蒸發(fā)效率,充分利用誘導(dǎo)結(jié)晶,減少了殘留氨氮。項目實施后,系統(tǒng)單耗顯著降低,冷卻能耗減少,整體經(jīng)濟效益和環(huán)保效益得到顯著提升,氯化銨產(chǎn)量同比上漲11%。
“工藝優(yōu)化是降本增效的關(guān)鍵抓手,也是我們持續(xù)追求的目標(biāo)。”218車間技術(shù)團隊負(fù)責(zé)人表示,此次改造不僅解決了生產(chǎn)中的實際問題,更為車間積累了寶貴的經(jīng)驗。下一步,車間將繼續(xù)以創(chuàng)新為驅(qū)動,以工藝優(yōu)化為核心,將成功經(jīng)驗推廣至其他生產(chǎn)線,進一步挖掘降本潛力,提升整體運營效率,為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多智慧和力量。